896数控车床,系统为fanuc0imatec,加工过程中x轴有时会出现411#报警,而且故障率越来越高。查阅fanuc维修说明书,411#报警是由于伺服移动误差过大,即系统发出移动指令时,系统的位置偏差计数器(0i系统的诊断号为300)偏差值超过了系统参数(0i系统为1828)所规定的数值,系统发出报警。
查看诊断号300,发现数值非常大时系统就报警,因为x轴带刹车,东城数控机床维修,所以分析是刹车故障导致位置偏差值过大,测量x轴的刹车线圈电阻显示正常,用示波器测量刹车的dc24v电压时有时无,由于刹车是断电刹车,因此当线圈没有电压时刹车起作用,从而导致报警,经过仔细检查发现是供给刹车线圈电压的dc24v中间继电器底座有问题,导致接触不良,更换底座后,机床恢复正常。
一台采用siemens 3tt系统的数控铣床,在自动循环加工过程中,工件已加工完毕,工作台正要旋转,主轴还没有退到位,这时第二工位主轴停转,自动循环中断,莞城数控机床维修,产生报警f97“spindle1 speed not ok station2”和f98“spindle2 speed not ok station2”,表示第二工位两个主轴速度不正常。但对主轴系统进行检测并没有发现问题。
为了确定故障原因,用机外编程器动态监视机床plc梯形图的运行,石碣数控机床维修,根据逻辑关系进行检查,最后发现是第二工位的工件卡紧液压压力开关,e21.1在出现故障的瞬间其状态发生变化,由“1”信号瞬间变成“0”信号,紧接着又变成“1”信号,e21.1接的是压力开关p21.1,它的状态变成“0”,信号指示工件没有卡紧,所以主轴停转,自动循环停止。由于工件的卡紧是由液压来完成的,对液压系统进行检查,数控机床维修,发现压力有些不稳,对液压系统进行调整,使之稳定,机床恢复了正常工作。这个故障的报警信息反映的是由于液压不稳造成的主轴停转的现象,而没有反映液压不稳的故障根源。
数控机床维修中数控改造好处
对于如今的数控机床而言,由于市场的发展,目前在国内,其尚拥有较大的发展空间,而从我国目前数控机床的轻化率来说,目前不到3%,从长远来看,这样的市场还是比较大的,在本次,数控机床维修主要就数控改造好处与大家一起来畅谈。
首先,在如今影响市场竞争力的必然是产品的,而从而目前来看,通过数控机床改造可以有效提升产品和企业的实力,归纳下来有如下几点。
1、优良品质,助您突围而出。
2、迅速提高企业数控化水平。
3、可快速,大规模现场改造。
4、改造周期短,仅需两天。
5、斜床身结构特点,贴塑导轨,大幅度提高机床的精度及刚性。
6、适合法兰盘、短轴类零件加工。
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